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米粉廠(chǎng)生產(chǎn)加工廢水處理方法|米粉食品加工廠(chǎng)廢水處理案例:食品加工廠(chǎng)

米粉廢水處理工程案例

米粉作為中國傳統食品之一,其生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量廢水食品加工廠(chǎng) 。這些廢水通常含有高濃度的有機物、懸浮物以及可能的污染物,若不經(jīng)妥善處理直接排放,會(huì )對環(huán)境造成嚴重污染。因此,實(shí)施有效的米粉廢水處理工程對于保護環(huán)境和提升企業(yè)社會(huì )責任感至關(guān)重要。本文將詳細介紹一個(gè)典型的米粉廢水處理工程案例,以期為相關(guān)行業(yè)提供有價(jià)值的參考。

一、項目背景

某大型米粉生產(chǎn)企業(yè)位于廣西某市,該企業(yè)主要從事米粉的生產(chǎn)和銷(xiāo)售食品加工廠(chǎng) 。在生產(chǎn)過(guò)程中,由于大米的清洗、浸泡、蒸煮、成型等環(huán)節,產(chǎn)生了大量廢水。這些廢水水質(zhì)復雜,含有高濃度的有機物(如淀粉、蛋白質(zhì)等)、懸浮物(如米粒、淀粉顆粒等)以及可能的洗滌劑殘留。為了滿(mǎn)足環(huán)保要求和企業(yè)可持續發(fā)展的需求,該企業(yè)決定對現有的廢水處理設施進(jìn)行升級改造。

二、廢水處理工藝選擇與設計

針對米粉廢水的特點(diǎn),項目團隊經(jīng)過(guò)深入研究和對比,最終選擇了“預處理+厭氧生物處理+好氧生物處理+深度處理”的組合處理工藝食品加工廠(chǎng) 。

1.

預處理階段

2.

1.

格柵:廢水首先進(jìn)入格柵,通過(guò)機械格柵去除廢水中的大顆粒懸浮物,如米粒、雜質(zhì)等食品加工廠(chǎng) 。

2.

3.

調節池:格柵出水進(jìn)入調節池,進(jìn)行水量和水質(zhì)的均化調節,為后續處理提供穩定的進(jìn)水條件食品加工廠(chǎng) 。

4.

5.

混凝沉淀:調節池出水通過(guò)混凝沉淀池,投加混凝劑(如聚合氯化鋁PAC)和助凝劑(如聚丙烯酰胺PAM),使廢水中的懸浮物、膠體顆粒等形成絮體并沉淀去除食品加工廠(chǎng) 。

6.

3.

厭氧生物處理階段

4.

1. UASB反應器:混凝沉淀池出水進(jìn)入UASB(上流式厭氧污泥床)反應器,在厭氧條件下,通過(guò)厭氧菌的代謝作用,將廢水中的有機物轉化為沼氣(主要為甲烷和二氧化碳),同時(shí)降低廢水中的有機物濃度食品加工廠(chǎng) 。

5.

好氧生物處理階段

6.

1. 接觸氧化池:UASB反應器出水進(jìn)入接觸氧化池,在好氧條件下,通過(guò)活性污泥中的微生物對廢水中的有機物進(jìn)行進(jìn)一步降解,同時(shí)去除部分氨氮和磷食品加工廠(chǎng) 。

7.

深度處理階段

8.

1.

砂濾池:接觸氧化池出水進(jìn)入砂濾池,通過(guò)砂濾材料的過(guò)濾作用進(jìn)一步去除廢水中的懸浮物和細小顆粒物食品加工廠(chǎng) 。

2.

3.

活性炭吸附池:砂濾池出水進(jìn)入活性炭吸附池,利用活性炭的吸附性能去除廢水中的殘余有機物、色度和異味等食品加工廠(chǎng) 。

4.

5.

消毒池:活性炭吸附池出水進(jìn)入消毒池,采用紫外線(xiàn)消毒或二氧化氯消毒等方法對出水進(jìn)行消毒處理,殺滅水中的病原微生物食品加工廠(chǎng) 。

6.

三、主要構筑物與設計參數

格柵:設計流量為XX m3/h,格柵間隙為XX mm食品加工廠(chǎng) 。

調節池:有效容積為XX m3,停留時(shí)間為XX小時(shí)食品加工廠(chǎng) 。

混凝沉淀池:設計流量為XX m3/h,表面負荷為XX m2/h,沉淀時(shí)間為XX小時(shí)食品加工廠(chǎng) 。

UASB反應器:有效容積為XX m3,水力停留時(shí)間為XX小時(shí),有機負荷為XX kgCOD/(m3·d)食品加工廠(chǎng) 。

接觸氧化池:有效容積為XX m3,水力停留時(shí)間為XX小時(shí),污泥濃度為XX g/L,曝氣強度為XX m3/h食品加工廠(chǎng) 。

砂濾池:設計流量為XX m3/h,濾料粒徑為XX mm,濾速為XX m/h食品加工廠(chǎng) 。

活性炭吸附池:設計流量為XX m3/h,活性炭投加量為XX kg/m3食品加工廠(chǎng) 。

消毒池:設計流量為XX m3/h,消毒接觸時(shí)間為XX分鐘食品加工廠(chǎng) 。

四、處理效果與運行成本

經(jīng)過(guò)上述處理工藝的處理,該米粉廢水處理工程取得了顯著(zhù)的成效食品加工廠(chǎng) 。出水水質(zhì)清澈透明,COD(化學(xué)需氧量)濃度降至XX mg/L以下,BOD5(五日生化需氧量)濃度降至XX mg/L以下,SS(懸浮物)濃度降至XX mg/L以下,氨氮濃度降至XX mg/L以下,且各項水質(zhì)指標均達到國家排放標準。

在運行成本方面,該廢水處理工程的直接運行成本主要包括電費、藥劑費、人工費等食品加工廠(chǎng) 。通過(guò)優(yōu)化運行參數和加強設備管理,該工程的運行成本得到了有效控制。具體運行成本根據廢水處理量和處理效果的不同而有所差異,但總體處于較低水平。

五、案例分析與啟示

該米粉廢水處理工程案例表明,采用“預處理+厭氧生物處理+好氧生物處理+深度處理”的組合處理工藝,能夠實(shí)現對米粉廢水的高效處理食品加工廠(chǎng) 。該工藝具有處理效果好、運行穩定、出水水質(zhì)高等優(yōu)點(diǎn),為米粉加工行業(yè)廢水處理提供了有益的參考和借鑒。

同時(shí),該案例也啟示我們,在選擇廢水處理工藝時(shí),應根據廢水的水質(zhì)特點(diǎn)、處理要求和排放標準進(jìn)行合理選擇食品加工廠(chǎng) 。此外,還應加強廢水處理設施的日常管理和維護,確保設施正常運行和處理效果。同時(shí),積極探索和采用新技術(shù)、新工藝,提高廢水處理效率和資源利用率,為環(huán)境保護和可持續發(fā)展做出貢獻。

通過(guò)上述內容的詳細介紹,本文旨在為讀者提供一個(gè)全面、深入的米粉廢水處理工程案例食品加工廠(chǎng) 。希望本文能夠吸引用戶(hù)的點(diǎn)擊,并為他們解決相關(guān)問(wèn)題提供有價(jià)值的參考。

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